前处理助剂非硅净棉素DX-1099的生产应用9-8

夏玉  苏长智     滨州愉悦家纺有限公司

原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;39-44

 

摘要众所周知,水玻璃(偏硅酸钠)作为双氧水漂白的稳定剂,有着许多优点,如其稳定性较好,产品白度佳,使用方便,价格便宜,并可调节溶液的PH值。但它的使用存在着一个很大的缺点是产生“硅垢”。“硅垢”的产生不仅给清洗工作带来困难,更为严重的是“硅垢”易使织物擦伤、破洞和产生皱条痕,并且残留的硅酸盐使织物手感粗硬,影响了印染产品质量,而传统多功能助剂或多或少含有水玻璃类的成份,因此非硅前处理助剂的使用被提上了日程。愉悦家纺采用烟台源明化工生产的非硅净棉素DX-109成功的替代了含硅类的前处理助剂,解决了困扰企业的一个难题。

关键词印染前处理;非硅;硅垢;擦伤

 

1  非硅净棉素DX-1099小样试验情况

1.1       试验用材:

坯布:纯棉C8*8 48*32 60

 助剂:传统生产用助剂、非硅净棉素DX-1099

1.2  试验方法:

烧毛后坯布→浸轧(二浸一轧,轧余率85%)→室温堆置(保湿、20-22小时)→热水洗(93*2)→冷水洗(室温)→轧水(轧余率65%)→浸轧(二浸一轧,轧余率100%)→100汽蒸35min→热水洗(93*4)→烘干→回潮→测试指标

1.3  工艺处方:

1)传统有硅工艺处方:

冷轧堆工艺处方

 

漂白工艺处方

螯合剂

1g/L

螯合剂

1g/L

NaOH100%

35g/L

多功能精炼剂

8g/L

精炼剂

2g/L

精炼剂

2g/L

稳定剂

3g/L

稳定剂

3g/L

双氧水H2O2

14g/L

双氧水H2O2

13g/L

2)非硅净棉素工艺处方:

冷轧堆工艺处方

 

漂白工艺处方

螯合剂

1g/L

螯合剂

1g/L

NaOH100%

35g/L

DX-1099A

8g/L

精炼剂

2g/L

DX-1099B

2g/L

稳定剂

3g/L

稳定剂

3g/L

双氧水H2O2

14g/L

双氧水H2O2

13g/L

1.4  指标测试结果:

1  氧漂后半制品指标

 

传统有硅工艺

非硅助剂工艺

1

2

3

1

2

3

退浆级别

(淀粉浆)

5

5

5

6

6

6

5min毛效cm

(经/纬)

5.6/5.4

5.8/5.5

5.7/5.4

6.0/5.7

6.0/5.7

6.0/5.7

白度

70.1

70.4

70.3

72.9

73.1

73.1

强力N(经/纬)

632/479

639/472

635/475

648/484

655/479

649/486

克重g/

238.3

238.5

238.4

238.4

238.3

238.4

1.5  试验结论:

通过表1数据可以得出,在相同用量及工艺条件情况下,非硅助剂前处理工艺能得到更好的退浆级别、毛效和白度值。也就是使用非硅助剂能够达到甚至超过传统前处理工艺,通过小试结论,可以应用于大生产连续使用。

2  非硅净棉素DX-1099大车生产连续使用情况

2.1  生产品种:

C20*20 108*58 97

C40*40 115*75 97

C50*50 140*95 114

JC60*60 230*75*2 110

JC80*120 230*(68*8) 113

JC100*120 230*67*6 113

T40/C60 60*60 175*(59+59) 115

T65/C35 21*21 108*58  110

2.2  助剂:传统生产用助剂、非硅净棉素DX-1099

2.3  生产用设备:

LMH220-340退煮漂联合机      LMH023J-360退煮漂联合机

2.4  试验方法:  LMH220-340退煮漂联合机使用传统有硅前处理助剂,LMH023J-360退煮漂联合机使用非硅前处理助剂,比较同类产品在这两条生产的半制品质量、设备结垢情况。

2.5  试验时间:201112102012210

2.6  运行工艺:

1LMH220-340退煮漂联合机传统有硅助剂运行工艺:

室温转动(6-8/分)堆置20小时

 

100汽蒸50min

冷轧堆工艺处方

漂白工艺处方

螯合剂

1g/L

螯合剂

1g/L

NaOH100%

35g/L

多功能精炼剂

8g/L

精炼剂

2g/L

精炼剂

2g/L

稳定剂

3g/L

稳定剂

3g/L

双氧水H2O2

14g/L

双氧水H2O2

13g/L

2LMH023J-360退煮漂联合机非硅助剂运行工艺:

室温转动(6-8/分)堆置20小时

 

100汽蒸50min

冷轧堆工艺处方

漂白工艺处方

螯合剂

1g/L

螯合剂

1g/L

NaOH100%

35g/L

DX-1099A

8g/L

精炼剂

2g/L

DX-1099B

2g/L

稳定剂

3g/L

稳定剂

3g/L

双氧水H2O2

14g/L

双氧水H2O2

13g/L

2.7  生产半制品指标:

2  传统前处理助剂工艺生产半制品指标

品种规格

条样强力
(经/纬)N

退浆级别
(
淀粉浆)

5min毛效(左///纬)cm

白度

C20*20 108*58 97

1244/445

6

5.9/5.9/5.9/5.5

69.3

C40*40 115*75 97

676/448

6

5.4/5.6/5.5/4.5

73.2

C50*50 140*95 114

657/541

7

4.9/4.8/4.9/4.3

74.8

JC60*60 230*75*2 110

808/380

7

7.2/7.2/7.2/6.0

77.3

JC80*120 230*(68*8) 113

785/728

7

6.4/6.3/6.4/6.1

76.9

JC100*120 230*67*6 113

590/487

6-7

7.2/7.0/7.0/6.3

77.5

T40/C60 60*60 175*(59+59) 115

846/394

8

7.2/7.3/7.5/6.8

79.2

T65/C35 21*21 108*58  110

681/538

7-8

5.6/5.6/5.5/5.0

73.4

3  非硅前处理助剂工艺生产半制品指标

品种规格

条样强力
(经/纬)N

退浆级别
(
淀粉浆)

5min毛效
(左///纬)cm

白度

C20*20 108*58 97

1169/450

6-7

6.4/6.2/6.2/5.8

70.2

C40*40 115*75 97

684/437

6-7

5.4/5.5/5.1/4.7

73.7

C50*50 140*95 114

660/545

7

5.5/5.7/5.4/5.3

75.3

JC60*60 230*75*2 110

800/363

7

7.1/7.2/7.2/6.4

77.6

JC80*120 230*(68*8) 113

798/746

7

7.1/7.3/7.2/6.6

78.3

JC100*120 230*67*6 113

597/764

7

7.1/7.1/7.1/6.7

77.4

T40/C60 60*60 175*(59+59) 115

879/415

8

7.7/7.7/7.6/7.1

79.6

T65/C35 21*21 108*58  110

702/549

8

6.8/6.8/6.6/6.2

74.5

通过表2和表3的数据可以得出,在同等大生产条件下,非硅前处理助剂工艺可以达到甚至超越传统前处理有硅助剂工艺生产的半制品指标,非硅前处理完全能够替代有硅前处理助剂工艺,而烟台源明化工的非硅净棉素DX-1099ADX-1099B保留了多功能前处理剂的特点,适应工艺员的用料习惯,保留了预防氧化破洞的功能。

2.8  设备结垢情况:

在使用2个月之后设备结垢情况如下图所示:

image002.jpg

image004.jpg

1  LMH220-340退煮漂联合机履带实物照片(传统有硅前处理工艺)

2  LMH023J-360退煮漂联合机履带实物照片(非硅前处理工艺)

image011.jpg

image012.jpg

3  LMH220-340退煮漂联合机高给液实物照片(传统有硅前处理工艺)

4  LMH023J-360退煮漂联合机高给液实物照片(非硅前处理工艺)

通过图1至图4我们可以明显的看到:在同等条件运行两个月后,传统前处理有硅工艺使设备履带、高给液轧车及导布辊结垢严重,使设备清洁困难同时还有造成擦伤、织物手感硬的风险。而使用非硅前处理工艺的设备则无结垢的情况,履带、轧车清洁光亮

3  结束语

设备产生“硅垢”是印染企业存在普遍问题,而且“硅垢”极难清理往往会造成织物擦伤、手感硬等质量问题。而采用非硅前处理工艺极大的改善了设备“硅垢”问题。若工艺控制的稳定,措施采取得当,非硅工艺可以达到甚至优于传统的有硅工艺。

通过我厂2个月的时间近900万米产量的生产实践我们认为采用非硅净棉素DX-1099前处理助剂能够解决目前“硅垢”的问题,具有极高的应用价值。