低温精练剂的工艺探讨9-61

莫红春  贺江平  员浩然  元英超  达来      西安工程大学

原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;462-468

 

【摘要】本实验对低温精练剂DP-928进行分析;采用单因素分析法,探讨对棉针织物低温精练的可行性,并与传统多功能精练剂SD-94006进行(白度、毛效、布面效果、强力、染色性能等)效果比较;通过试验得到合适的前处理工艺。

【关键词】棉针织物;低温精练剂;工艺条件;K/S

 

新型煮练剂是近几年印染助剂行业的热门话题,因为它用量大,而且多半采用拼混工艺,制造容易。传统的棉织物前处理是在高温条件下,使用了碱、表面活性剂和双氧水,在100高温下处理,织物失重率大,强度损伤严重,废水中的COD值很高,工艺用水量大、能耗高、耗时长,既加重污水处理负担又对纺织品造成伤害,是一种非环保的加工工艺1。研发新型精练剂显得尤为重要,使它能在低温甚至低碱低氧的条件下达到传统工艺的精练效果,满足染色要求的同时,节省能耗、缩短工艺时间、降低污水排放、减少织物失重率和强力损伤2

1.1  实验材料及药品

纯棉针织坯布;30%过氧化氢;SD-94006DP-1 实验部分928;碳酸钠;元明粉;烧碱;渗透剂JFC;双氧水稳定剂;活性黄3RS;活性红3BSN;活性元青B

1.2  实验仪器及设备

WSB3A智能式数字白度计;YG031D-电子顶破强力机;GZX-9140数显鼓风干燥箱;T60-188型脱水机;JA1003电子天平;HSB型高温染色小样剂;YGB871型毛效仪;电脑测色配色仪;烧杯、量筒等玻璃仪器。

1.3  测试方法

1.3.1  溶液PH值的测试

pHS-3S型实验室pH计测定一定浓度的溶液pH,工作液精练前后的pH值。

1.3.2  白度测试

试样折叠4层,用WSB3A智能式白度计测试6次,取平均值。

1.3.3  毛效测试

试样剪成纵向25cm,横向3cm,恒温恒湿箱内平衡2h,在另一端1cm处沿横向用铅笔作一条平行线,记录30min内水沿织物上升的高度。

1.3.4  顶破强力

试样不同部位取5块直径6cm圆形,测顶破强力,取平均值。

1.3.5  得色深度测试

颜色深度值的大小通常用KubelkaMunk函数的(K/S)值来表示,即KS=1-R/2R

式中:K—吸收系数;S—散射系数;R—分光反射率。

K/S值越大,表示颜色越深;K/S值越小,则表示颜色越浅。

1.4 处方与工艺

1.4.1精练处方与工艺3g/L

精练剂           X

30%过氧化氢        08

渗透剂JFC    05

双氧水稳定剂        05

烧碱             05

工艺流程:配制好精练液40 入缸→60100℃,30100min→降温至60℃→60热水洗→冷水洗→脱水烘干→测试效果13

1.4.2  染色处方与工艺

活性染料             X %

元明粉             30100 g/L

无水碳酸钠     1525 g/L

工艺流程:染浴并加入元明粉和无水碳酸钠→4O℃入染10min6080保温60min→水洗→皂洗(无泡皂剂1g/L9510min,浴比120)→水洗→烘干

2  实验结果与讨论

2.1  DP-928推荐工艺SD-94006工艺比较DP-928与传统多功能精练剂[4]的精练效果进行对比

1  DP-928 推荐工艺与传统工艺精练效果对比

 

精练剂

30%H2O2

JFC

白度

毛效

DP-928

2

3

0.5

73.6

0

SD-94006

3

5

-

84.5

20.0

注:本实验的助剂用量单位均为g/L

由上表可知DP-928推荐工艺处理的纯棉针织物白度和毛效都不够,与传统工艺相比相差很大,精练效果不达标;为此在下面的实验对DP-928进行工艺探讨,使其达到一定的白度和毛效,满足染色后处理的要求。

2.2  DP-928工艺探讨

2.2.1  添加不同助剂对精练效果的影响

设定工艺条件为:80处理60 min,浴比120

2  添加不同助剂对精练效果的影响

编号

DP-928

30% H2O2

JFC

NaOH

白度

毛效

棉籽壳

1

2

0

0

0

59.2

0

大量

2

2

3

0

0

76.8

0

少量

3

2

3

2

0

78.7

10.5

极少

4

2

3

2

1

79.9

11.0

1数据显示只有DP-928时,白度很低,毛效为0,大量棉籽壳,精练不达标。12白度可知H2O2的加入对白度有很大提高;23毛效结果显示渗透剂对毛效有很显著的作用;34白度毛效都无明显提高,所以NaOH是否需要加入需进一步探究;H2O2和渗透剂是必不可少的。

2.2.2  H2O2用量对精练效果的影响

设定工艺条件为DP-9282g/L,渗透剂2g/L80处理60min。考查30% H2O2用量对精练效果的影响。

3  30% H2O2用量对精练效果的影响

编号

DP-928

30% H2O2

JFC

8

2

3

2

9

2

3.5

2

10

2

4

2

 

image002.jpg

1  30% H2O2用量对白度和毛效的影响

由图1可知:H2O2用量从3g/L增至4g/L,白度有提高但不明显,毛效几乎不变;布面效果良好,能满足染色要求。所以取H2O2最小用量3g/L

2.2.3  DP-928用量对精练效果的影响

设定工艺条件:30% H2O23g/L,渗透剂2g/L80处理60min

4  DP-928用量对精练效果的影响

编号

DP-928

30%

H2O2

JFC

白度

毛效

11

1.0

3

2

74.8

10.9

少量

12

1.5

3

2

77.4

11.0

少量

13

2.0

3

2

79.0

11.2

H2O23g/L,渗透剂2g/L时,毛效好,且都差不多,表明DP-928 的用量对毛效影响不大;而白度提高比较明显,当DP-928用量在2g/L以下时白度较低,布面效果不理想,有少量棉籽壳。所以确定DP-928用量为2g/L

2.2.4  温度对精练效果的影响

设定工艺条件:DP-9281g/L30% H2O2 3g/L,渗透剂2g/LNaOH 1g/L,漂白时间60min,考察温度对精练效果的影响,对白度的影响见图6

image004.jpg

2  温度对白度的影响

由图2可知:温度低于80时,织物白度随着精练温度的升高而迅速提高;超过80后,织物白度增加缓慢。说明精练工作液在80时已经处于较佳状态。而且温度低于80处理的白度都较低,布面有少量棉籽壳,处理不达标。

image006.jpg

3  温度对毛效的影响

由图3可见:随着温度的升高织物毛效逐渐提高,特别是7080毛效迅速提高,80后提高缓慢。温度低于80织物精练不透,毛效差。

综合可得DP-928工艺为:DP-928 1g/LH2O2 35g/L,渗透剂2g/LNaOH 1g/L80处理60min,白度81,毛效11.2,布面效果好,手感好。

2.3  DP-928精练后染色效果5-6

2.3.1  K/S值对比

K/S值表示得色深度,K/S越大表示颜色越深,K/S值越小,则表示颜色越浅。本实验主要是通过K/S值及色差来比较DP-928复合酶与传统精练剂的精练效果。

5  单色K/S

染料名称(omf

多功能精练剂SD-94006

DP-928复合酶

活性黄0.5%

11.807

11.805

活性黄2%

3.617

3.615

活性黄4%

2.210

2.084

活性红2%

2.620

2.664

活性红4%

1.453

1.508

活性元青4%

1.208

1.224

6  复色K/S

染料名称(omf

多功能精练剂SD-94006

DP-928复合酶

枣红4%

2.003

1.943

咖啡4%

2.858

2.825

深兰4%

1.587

1.486

由表56可知:中温精练剂和DP-928复合酶的有碱工艺处理棉针织坯布染色得色深度K/S值与传统多功能精练剂很接近,误差小于0.2,但整体DP-928复合酶K/S值更接近传统多功能精练剂.

2.3.2  色差值对比

7  单色色差

image008.jpg

8  复色色差

 

 

DE

DL

DC

DH

Da

Db

枣红4%

C12

0.167

0.087

0.132

-0.055

0.120

-0.078

D12

0.449

-0.089

0.418

0.133

0.434

0.058

咖啡4%

C13

0.198

-0.078

-0.099

0.153

-0.177

0.042

D13

0.235

0.076

0.176

0.133

0.035

0.218

深蓝4%

C14

1.010

-0.868

-0.518

-0.003

0.144

0.498

D14

1.434

-1.009

-1.061

-0.078

0.218

0.995

1DE-总色差;DL-明度差,+表示浅,-表示深;DC-艳度差,+表示艳,-表示灰;DH-色相差;Da-红绿差,+表示偏红,-表示偏绿;Db-黄蓝差,+表示偏黄,-表示偏蓝

2C1-C14中温精练剂WG加碱工艺精练布;D1-D14  DP-928复合酶加碱工艺精练布

由表78可知:活性黄总色差DE超过1,其它DE误差都小于1DLDCDHDaDb误差都很小,DP-928复合酶与传统精练剂比较近似,中深色中温精练剂相对接近传统精练剂,DP-928复合酶中深色偏深视觉上评级达到45级。

1DP-928本身的渗透性不好,精练工作液中必须加入H2O2和渗透剂来辅助才能达到好的精练效果。

2DP-928可应用于棉针织物低温前处理,白3度和毛效虽然比传统的稍低,但能满足染色后处理要求。

3DP-928在相同工艺条件下处理时,DP-928的白度和毛效,染色得色深度K/S值和色差接近传统工艺染色。

4DP-928与传统工艺相比:反应性能温和,纤维保形性好,织物失重率低:而且低能耗,低水耗,缩短工艺时间,环境污染小。

5)低温有碱工艺:DP-928 1g/L30% H2O2 5g/LJFC 2g/LNaOH 1g/L80处理60min,浴比120

 

参考文献:

1]染整前处理学术讨论论文选[C.中国纺织工程学,1991 No.20

2]徐旭丹,徐利平.精练剂的应用研究[J.陕西纺织

3]彭源德等.精练剂的性能及精练机理[J.印染;19926月,P4043

4]陈荣圻.表面活性剂化学与应用[M.北京纺织工业出版社

5]陈英.染整工艺实验教程[M.北京:中国纺织出版社,200426-45

6]王菊生.染整工艺学教程[M.北京:纺织工业出版社.1984288-329