低温精练剂的工艺探讨9-61
莫红春 贺江平 员浩然 元英超 达来 西安工程大学
原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;462-468
【摘要】本实验对低温精练剂DP-928进行分析;采用单因素分析法,探讨对棉针织物低温精练的可行性,并与传统多功能精练剂SD-94006进行(白度、毛效、布面效果、强力、染色性能等)效果比较;通过试验得到合适的前处理工艺。
【关键词】棉针织物;低温精练剂;工艺条件;K/S
新型煮练剂是近几年印染助剂行业的热门话题,因为它用量大,而且多半采用拼混工艺,制造容易。传统的棉织物前处理是在高温条件下,使用了碱、表面活性剂和双氧水,在
1.1 实验材料及药品
纯棉针织坯布;30%过氧化氢;SD-94006;DP-1 实验部分928;碳酸钠;元明粉;烧碱;渗透剂JFC;双氧水稳定剂;活性黄3RS;活性红3BSN;活性元青B。
1.2 实验仪器及设备
WSB一
1.3 测试方法
用pHS-3S型实验室pH计测定一定浓度的溶液pH,工作液精练前后的pH值。
试样折叠4层,用WSB一
试样剪成纵向
试样不同部位取5块直径
颜色深度值的大小通常用Kubelka一Munk函数的(K/S)值来表示,即K/S=(1-R)/2R
式中:K—吸收系数;S—散射系数;R—分光反射率。
K/S值越大,表示颜色越深;K/S值越小,则表示颜色越浅。
1.4 处方与工艺
精练剂 X
30%过氧化氢 0~8
渗透剂JFC 0~5
双氧水稳定剂 0~5
烧碱 0~5
工艺流程:配制好精练液
活性染料 X %
元明粉 30~100 g/L
无水碳酸钠 15~25 g/L
工艺流程:染浴并加入元明粉和无水碳酸钠→4O℃入染10min→
2 实验结果与讨论
2.1 DP-928推荐工艺SD-94006工艺比较DP-928与传统多功能精练剂[4]的精练效果进行对比
表1 DP-928 推荐工艺与传统工艺精练效果对比
|
精练剂 |
30%H2O2 |
JFC |
白度 |
毛效 |
DP-928 |
2 |
3 |
0.5 |
73.6 |
0 |
SD-94006 |
3 |
5 |
- |
84.5 |
20.0 |
注:本实验的助剂用量单位均为g/L
由上表可知DP-928推荐工艺处理的纯棉针织物白度和毛效都不够,与传统工艺相比相差很大,精练效果不达标;为此在下面的实验对DP-928进行工艺探讨,使其达到一定的白度和毛效,满足染色后处理的要求。
2.2 DP-928工艺探讨
设定工艺条件为:
表2 添加不同助剂对精练效果的影响
编号 |
DP-928 |
30% H2O2 |
JFC |
NaOH |
白度 |
毛效 |
棉籽壳 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
59.2 |
0 |
大量 |
2 |
2 |
3 |
0 |
0 |
76.8 |
0 |
少量 |
3 |
2 |
3 |
2 |
0 |
78.7 |
10.5 |
极少 |
4 |
2 |
3 |
2 |
1 |
79.9 |
11.0 |
无 |
由1数据显示只有DP-928时,白度很低,毛效为0,大量棉籽壳,精练不达标。1、2白度可知H2O2的加入对白度有很大提高;2、3毛效结果显示渗透剂对毛效有很显著的作用;3、4白度毛效都无明显提高,所以NaOH是否需要加入需进一步探究;H2O2和渗透剂是必不可少的。
设定工艺条件为DP-928为
表3 30% H2O2用量对精练效果的影响
编号 |
DP-928 |
30% H2O2 |
JFC |
8 |
2 |
3 |
2 |
9 |
2 |
3.5 |
2 |
10 |
2 |
4 |
2 |
|
图1 30% H2O2用量对白度和毛效的影响 |
由图1可知:H2O2用量从
设定工艺条件:30% H2O2为
表4 DP-928用量对精练效果的影响
编号 |
DP-928 |
30% |
H2O2 |
JFC |
白度 |
毛效 |
11 |
1.0 |
3 |
2 |
74.8 |
10.9 |
少量 |
12 |
1.5 |
3 |
2 |
77.4 |
11.0 |
少量 |
13 |
2.0 |
3 |
2 |
79.0 |
11.2 |
无 |
当H2O2为
设定工艺条件:DP-928为
|
图2 温度对白度的影响 |
由图2可知:温度低于
|
图3 温度对毛效的影响 |
由图3可见:随着温度的升高织物毛效逐渐提高,特别是
综合可得DP-928工艺为:DP-928
2.3 DP-928精练后染色效果[5-6]
K/S值表示得色深度,K/S越大表示颜色越深,K/S值越小,则表示颜色越浅。本实验主要是通过K/S值及色差来比较DP-928复合酶与传统精练剂的精练效果。
表5 单色K/S值
染料名称(omf) |
多功能精练剂SD-94006 |
DP-928复合酶 |
活性黄0.5% |
11.807 |
11.805 |
活性黄2% |
3.617 |
3.615 |
活性黄4% |
2.210 |
2.084 |
活性红2% |
2.620 |
2.664 |
活性红4% |
1.453 |
1.508 |
活性元青4% |
1.208 |
1.224 |
表6 复色K/S值
染料名称(omf) |
多功能精练剂SD-94006 |
DP-928复合酶 |
枣红4% |
2.003 |
1.943 |
咖啡4% |
2.858 |
2.825 |
深兰4% |
1.587 |
1.486 |
由表5、6可知:中温精练剂和DP-928复合酶的有碱工艺处理棉针织坯布染色得色深度K/S值与传统多功能精练剂很接近,误差小于0.2,但整体DP-928复合酶K/S值更接近传统多功能精练剂.
表7 单色色差
表8 复色色差
|
|
DE |
DL |
DC |
DH |
Da |
Db |
枣红4% |
C12 |
0.167 |
0.087 |
0.132 |
-0.055 |
0.120 |
-0.078 |
D12 |
0.449 |
-0.089 |
0.418 |
0.133 |
0.434 |
0.058 |
|
咖啡4% |
C13 |
0.198 |
-0.078 |
-0.099 |
0.153 |
-0.177 |
0.042 |
D13 |
0.235 |
0.076 |
0.176 |
0.133 |
0.035 |
0.218 |
|
深蓝4% |
C14 |
1.010 |
-0.868 |
-0.518 |
-0.003 |
0.144 |
0.498 |
D14 |
1.434 |
-1.009 |
-1.061 |
-0.078 |
0.218 |
0.995 |
注1:DE-总色差;DL-明度差,+表示浅,-表示深;DC-艳度差,+表示艳,-表示灰;DH-色相差;Da-红绿差,+表示偏红,-表示偏绿;Db-黄蓝差,+表示偏黄,-表示偏蓝
注2:C1-C14中温精练剂WG加碱工艺精练布;D1-D14 DP-928复合酶加碱工艺精练布
由表7、8可知:活性黄总色差DE超过1,其它DE误差都小于1;DL、DC、DH、Da、Db误差都很小,DP-928复合酶与传统精练剂比较近似,中深色中温精练剂相对接近传统精练剂,DP-928复合酶中深色偏深视觉上评级达到4~5级。
(1)DP-928本身的渗透性不好,精练工作液中必须加入H2O2和渗透剂来辅助才能达到好的精练效果。
(2)DP-928可应用于棉针织物低温前处理,白3度和毛效虽然比传统的稍低,但能满足染色后处理要求。
(3)DP-928在相同工艺条件下处理时,DP-928的白度和毛效,染色得色深度K/S值和色差接近传统工艺染色。
(4)DP-928与传统工艺相比:反应性能温和,纤维保形性好,织物失重率低:而且低能耗,低水耗,缩短工艺时间,环境污染小。
(5)低温有碱工艺:DP-928
参考文献:
[1]染整前处理学术讨论论文选[C].中国纺织工程学,1991年 No.20.
[2]徐旭丹,徐利平.精练剂的应用研究[J].陕西纺织
[3]彭源德等.精练剂的性能及精练机理[J].印染;1992年6月,P40~43
[4]陈荣圻.表面活性剂化学与应用[M].北京纺织工业出版社
[5]陈英.染整工艺实验教程[M].北京:中国纺织出版社,2004:26-45.
[6]王菊生.染整工艺学教程[M].北京:纺织工业出版社.1984:288-329