复合酶DP-928低温精练工艺9-60
莫红春 贺江平 尚玉栋 周灏霖 郑敏捷 西安工程大学
原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;456-461
【摘要】采用复合酶DP-928对棉针织物低温精练,并采用单因素试验进行工艺优化。结果表明,优化的DP-928低温精练工艺为:DP-928
【关键词】精练剂;低温;酶;针织物;棉纤维
传统棉织物在
1 试验部分
1.1 织物、药品和仪器
织物 纯棉针织坯布
药品 精练剂DP-928(上海纤化生物有限公司),活性黄3RS、活性红3BSN、活性元青B(浙江龙盛集团),双氧水稳定剂(广州德美化工有限公司),碳酸钠、30% 过氧化氢(分析纯),元明粉、烧碱、渗透剂JFC(工业品)
仪器 WSB
1.2 加工工艺
处方/(g/L)
精练剂DP-928 x
30% 过氧化氢 0~4
渗透剂JFC y
烧碱 0~1
工艺流程 入缸(40精练工作液)→精练(60~100℃,30~100 min)→降温(
处方
活性染料/%(omf) z
元明粉/(g/L) 30~100
无水碳酸钠/(g/L) 15~25
工艺流程 配制染浴→入染(40℃×10 min)→保温染色(
1.3 测试方法
(1)白度
试样折叠4层,用WSB
(2)毛效
将试样剪成
(3)顶破强力
于试样不同部位取5块直径
(4)得色深度和色差
染色织物K/S 值和色差值由电脑测配色仪测定。
2 结果与讨论
2.1 DP-928精练工艺的优化
改变添加助剂种类及用量,配制精练工作液,
表1 助剂对精练效果的影响
DP-928 /(g/L) |
30% H2O2 /(g/L) |
JFC/(g/L) |
NaOH /(g/L) |
白度 |
毛效 /(cm/30 min) |
棉籽壳 |
2.0 |
0 |
0 |
0 |
59.2 |
0 |
大量 |
2.0 |
3.0 |
0 |
0 |
76.8 |
0 |
少量 |
2.0 |
3.0 |
2.0 |
0 |
78.7 |
10.5 |
少量 |
2.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
83.9 |
12.3 |
无 |
由表1可知,仅采用DP-928进行精练时,处理织物白度很低,毛效为0,布面残留大量棉籽壳,精练效果很差。添加H2O2后,白度明显提高;添加渗透剂JFC,毛效显著改善。
精练剂DP-928
表2 H2O2用量对精练效果的影响
30% H2O2/(g/L) |
白度 |
毛效/(cm/ |
棉籽壳 |
3.0 |
78.7 |
10.5 |
少量 |
3.5 |
79.3 |
10.6 |
少量 |
4.0 |
80.2 |
10.8 |
极少 |
由表2可知,H2O2用量从
30% H2O2
表3 DP-928用量对精练效果的影响
DP-928/(g/L) |
白度 |
毛效/(cm/ |
棉籽壳 |
1.0 |
69.8 |
8.7 |
少量 |
1.5 |
73.4 |
9.6 |
少量 |
2.0 |
78.7 |
10.5 |
少量 |
由表3可知,DP-928用量增加,处理织物的毛效和白度明显提高。DP-928用量低于
精练剂DP-928
表4 NaOH 用量对精练效果的影响
NaOH /(g/L) |
白度 |
毛效/(cm/ |
棉籽壳 |
0 |
78.7 |
10.5 |
少量 |
0.5 |
78.2 |
11.6 |
极少 |
1.0 |
83.9 |
12.3 |
无 |
表4中,未添加NaOH 处理时,织物的白度和毛效相对较低;当NaOH 用量从
DP-928
表5 煮练温度对精练效果的影响
温度/℃ |
白度 |
毛效/(cm/ |
棉籽壳 |
60 |
75.1 |
7.2 |
少量 |
70 |
81.0 |
9.7 |
少量 |
80 |
83.9 |
12.3 |
无 |
90 |
84.1 |
12.8 |
无 |
由表5可知,精练温度低于
综上所述,优化的DP-928
精练工艺为:DP-928
2.2 工艺比较
将新型煮练剂DP-928低温精练工艺(
表6 DP-928工艺与传统工艺的煮练效果对比
|
白度 |
毛效/(cm/30 min) |
顶破强力/N |
失重率/% |
棉籽壳 |
DP-928 |
83.9 |
12.3 |
430.7 |
3.27 |
无 |
传统工艺 |
80.8 |
11.6 |
396.4 |
4.13 |
极少 |
坯布 |
48.6 |
0 |
439.5 |
0 |
大量 |
由表6可知,
分别对采用DP-928 低温精练工艺与传统精练工艺处理的织物进行染色,染色织物的K/S 值和色差结果见表7和表8。
表7 染色织物的K/S值
染料用量/% |
传统工艺 |
928工艺 |
活性黄 2 |
3.617 |
3.615 |
活性黄 4 |
2.210 |
2.284 |
活性红 2 |
2.620 |
2.664 |
活性红 4 |
1.453 |
1.508 |
活性元青 4 |
1.208 |
1.224 |
表8 染色织物的色差
染料 |
精练工艺 |
总色差 △E |
明度差 △L |
艳度差 △C |
色相差 △H |
红绿差 △A |
黄蓝差 △B |
活性黄4% |
传统工艺 |
1.138 |
-0.541 |
-1.001 |
0.030 |
-0.470 |
-0.910 |
DP-928 |
0.761 |
0.069 |
0.639 |
0.406 |
-0.127 |
0.747 |
|
活性黄4% |
传统工艺 |
1.138 |
-0.583 |
0.871 |
-0.445 |
0.774 |
0.598 |
DP-928 |
1.249 |
0.455 |
1.163 |
-0.037 |
0.527 |
1.037 |
|
活性红2% |
传统工艺 |
0.126 |
-0.123 |
-0.008 |
0.022 |
-0.010 |
0.021 |
DP-928 |
0.310 |
0.262 |
0.165 |
0.022 |
0.163 |
0.032 |
|
活性红2% |
传统工艺 |
0.556 |
0.018 |
-0.247 |
-0.498 |
-0.153 |
-0.534 |
DP-928 |
0.926 |
0.340 |
-0.108 |
-0.855 |
0.046 |
-0.860 |
|
活性元青4% |
传统工艺 |
0.354 |
-0.304 |
0.110 |
-0.143 |
-0.156 |
-0.091 |
DP-928 |
0.495 |
0.304 |
0.319 |
0.225 |
0.264 |
0.288 |
注: L-明度差,+ 表示浅,-表示深;C-艳度差,+ 表示艳,-表示灰;H-色相差;A-红绿差,+ 表示偏红,-表示偏绿;B-黄蓝差,+ 表示偏黄,-表示偏蓝。
由表7和表8可知,DP-928低温精练工艺处理棉针织物染色后的K/S 值与传统精练工艺接近,且两者的色差较小,完全能达到染色要求。
3 结 论
(1)复合酶DP-928渗透性不好,精练工作液中必须加入双氧水和渗透剂辅助才能达到良好的精练效果。
(2)DP-928精练工艺可应用于棉针织物低温前处理,处理织物的白度和毛效略优于传统工艺,染色织物得色深度K/S 值和色差接近传统工艺。
(3)与传统工艺相比,DP-928 低温精练工艺处理条件温和,纤维保形性好,织物失重率低,且能耗低和水耗低,缩短了工艺时间,减少了环境污染。
(4)DP-928 低温精练优化工艺条件为:DP
参考文献:
[1]吴建华,李美英.涤棉混纺织物高效短流程前处理工艺[C].染整前处理学术讨论论文选,1991:20-25.
[2]徐旭丹,徐利平.精练剂的应用研究[J].陕西纺织,2005(12):18-20.
[3]罗巨涛.染整助剂及其应用[M.北京:中国纺织出版社,2000:322-328.
[4]陈荣圻.表面活性剂化学与应用[M].北京:纺织工业出版社,1990.
[5]陈 英.染整工艺实验教程[M].北京:中国纺织出版社,2004:26-45.
[6]王菊生.染整工艺原理(二)[M].北京:纺织工业出版社,1984.