棉筒子纱高效节能工艺的应用9-56
兰淑仙 毛为民 李书贵 黄飞 浙江传化股份有限公司
原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;435-439
【摘要】对中浅色采用低温练漂剂TF-179在
【关键词】棉;筒子纱;节能减排;前处理
1 前 言
对于品质要求较高的棉筒子纱加工工厂,通常采用传统的98
2 试 验
2.1 材料和设备
片碱(工业级) 双氧水(27.5%,工业级)
元明粉(工业级) 纯碱(工业级)
低温精练去油剂TF-128B、筒子纱低温练漂剂TF-179、除氧酶TF
精练剂TF-188、氧漂稳定剂TF-122B、皂洗剂TF-130B、硅油TF-468K(浙江传化股份)
活性黑W-NN(200%)、活性艳蓝B-RV(100%)、活性红B-2BF(100%)(锦鸡染料)
ALLWIN-186筒子纱染色机(立信)
32s×2棉纱线
2.2 前处理工艺
筒子纱低温练漂剂TF-179
片碱
H2O2(27.5%)
工艺条件:80℃×40min
工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→
升温到80℃→保温40 min→排液→进水
低温精练去油剂TF-128B
片碱
工艺条件:80℃×20min
工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→
精练剂
氧漂稳定剂
片碱
H2O2(27.5%)
工艺条件:100℃×40min
工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→
升温到100℃→保温40 min→排液→进水
2.3 染色工艺
|
浅紫色 |
黑色 |
活性艳蓝B-RV |
0.2% |
- |
活性红B-2BF |
0.4% |
- |
活性W-NN |
- |
8% |
元明粉 |
|
|
纯碱 |
|
|
染色时间 |
30min |
30min |
固色时间 |
45min |
60min |
工艺流程:进水加入元明粉→加入染料→染色→加纯碱→固色→排液→进入皂洗阶段
2.4 皂洗工艺
|
浅紫色 |
黑色(新) |
黑色(传统) |
皂洗剂TF-130B |
|
- |
|
皂洗酶TF-166B |
- |
|
- |
热水洗 |
- |
|
|
中和 |
不排水 |
不排水 |
排水 |
皂洗 |
|
|
|
热水洗 |
- |
- |
|
冷水洗 |
1次 |
1次 |
1次 |
2.5 后处理工艺
TF-468K 1%(o.w.f)
工艺条件:40℃×20 min
3 结果与讨论
3.1 中浅色低温氧漂前处理效果对比
表1 低温漂精练效果对比
|
低温工艺 1 TF-179 |
低温工艺2 |
传统工艺3 |
棉籽壳去除情况 |
去除干净 |
未去除干净 |
去除干净 |
白度 |
68.7 |
58.5 |
71.6 |
毛效cm/30min |
15.4 |
6.8 |
15.6 |
强力(CN) |
537.7 |
536.8 |
521.1 |
鲜艳度 |
鲜艳 |
暗 |
鲜艳 |
染色均匀性 |
均匀,无层差 |
均匀,无层差 |
均匀,无层差 |
工艺时间 |
7.5小时 |
7.5小时 |
8小时 |
由表1可见,采用低温工艺2进行前处理,棉籽壳未去除干净,白度、毛效都较差,表明采用普通精练剂做低温前处理是不可行的,达不到加工要求。而采用低温工艺1进行前处理,棉籽壳去除干净,白度和毛效等各项指标都能达到染色加工要求。说明低温练漂剂TF-179具有优异的低温练漂性能,在低温
3.2 中深色低温免漂前处理效果对比
表2 免漂精练及皂洗效果对比
|
低温工艺 |
传统工艺 |
棉籽壳去除情况 |
未去除 |
去除干净 |
白度 |
38.2 |
71.6 |
亲水性 |
有一定的亲水性 |
立即渗透 |
手感 |
柔软 |
粗糙 |
强力(CN) |
546.3 |
521.1 |
染色深度 |
偏红光深1成 |
深 |
染色均匀性 |
均匀,无内外层差 |
均匀,无内外层差 |
皂洗后残液颜色 |
浅黄色 |
黑灰色 |
开水泡牢度 |
泡后水清 |
泡后水呈灰色 |
水洗牢度 |
4级 |
4级 |
干摩牢度 |
4级 |
4级 |
湿摩牢度 |
3-4级 |
3-4级 |
工艺时间 |
5.5小时 |
9.5小时 |
由表2可见,采用低温前处理免漂工艺加皂洗酶TF-166B的新工艺与传统工艺相比,染色后染色深度、牢度等各项指标都达到加工要求,且优势明显。具体表现在以下三方面:(1)工艺时间大大缩短,每缸可节省4小时,提高了工作效率。(2)皂洗前后可减少3次水洗,不仅节能、节时、减排,而且节省3缸水,明显降耗。(3)皂洗后残液色浅,可减少污水处理负担。(4)棉纱线强损减少。
4 结 论
(1)对于中浅色,采用新型的低温练漂剂TF-179进行低温
(2)对于中深色,可以采用低温精练去油剂TF-128B