棉筒子纱高效节能工艺的应用9-56

兰淑仙  毛为民  李书贵  黄飞      浙江传化股份有限公司

原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;435-439

 

【摘要】对中浅色采用低温练漂剂TF-17980进行碱氧浴前处理;对中深色采用低温精练去油剂TF-128B80进行免漂前处理。结果表明,这两种工艺都是可行的,不仅可以达到加工要求,而且具有明显的优势,尤其对于降低综合成本、节能减排、提高工作效率等方面意义重大,值得推广。

【关键词】棉;筒子纱;节能减排;前处理

 

1   

对于品质要求较高的棉筒子纱加工工厂,通常采用传统的98-100高温碱氧浴前处理漂白工艺。这样可以获得较好的白度和毛效,从而确保染色的均匀性和色泽的鲜艳度。但在节能减排的严峻形势下,如何来优化工艺,节能减排,提高生产效率呢?我们可以将订单颜色分为两类,一类中深色,一类中浅色。本文介绍了这两类棉筒子纱的节能减排加工工艺,其中浅色采用低温练漂剂TF-17980进行碱氧浴前处理;中深色采用低温精练去油剂TF-128B80进行免漂前处理工艺,然后直接进行染色,再配套采用皂洗酶进行皂洗。

2   

2.1  材料和设备

2.1.1  化学药品

片碱(工业级)     双氧水(27.5%,工业级)

元明粉(工业级)   纯碱(工业级)

低温精练去油剂TF-128B、筒子纱低温练漂剂TF-179、除氧酶TF-160A、皂洗酶TF-166B

精练剂TF-188、氧漂稳定剂TF-122B、皂洗剂TF-130B、硅油TF-468K(浙江传化股份)

活性黑W-NN200%)、活性艳蓝B-RV100%)、活性红B-2BF100%)(锦鸡染料)

2.1.2  仪器和设备

ALLWIN-186筒子纱染色机(立信)

2.1.3  纱线

32s×2棉纱线

2.2  前处理工艺

2.1.1  中浅色低温氧漂前处理工艺

筒子纱低温练漂剂TF-179          2g/L

片碱           2g/L

H2O227.5%  6g/L

工艺条件:80℃×40min

工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→3/min

升温到80℃→保温40 min→排液→进水70水洗两个循环14 min→排液→进冷水酸洗中和→加除氧酶0.1 g/L35运行两个循环14 min→加入元明粉→加入染料进入染色阶段

2.1.2  中深色低温免漂前处理工艺

低温精练去油剂TF-128B   1 g/L

片碱      0.5g/L

工艺条件:80℃×20min

工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→3/min升温到80℃→保温20 min→排液→进水加入元明粉,加入染料进入染色阶段

2.1.3  传统前处理工艺

精练剂           2g/L

氧漂稳定剂        1g/L

片碱           2g/L

H2O227.5%  6g/L

工艺条件:100℃×40min

工艺流程:装筒→进缸→进水→加料→3/min

升温到100℃→保温40 min→排液→进水70水洗两个循环14 min→排液→进冷水酸洗中和→加除氧酶0.1 g/L35运行两个循环14 min→加入元明粉→加入染料进入染色阶段

2.3  染色工艺

 

浅紫色

黑色

活性艳蓝B-RV

0.2%

-

活性红B-2BF

0.4%

-

活性W-NN

-

8%

元明粉

25g/L

70g/L

纯碱

10g/L

25g/L

染色时间

30min

30min

固色时间

45min

60min

工艺流程:进水加入元明粉→加入染料→染色→加纯碱→固色→排液→进入皂洗阶段

2.4  皂洗工艺

 

浅紫色

黑色(新)

黑色(传统)

洗剂TF-130B

0.5g/L

-

1g/L

皂洗酶TF-166B

-

0.5g/L

-

热水洗

-

80×1

80×1

中和

不排水

不排水

排水

皂洗

98×10min× 1

98×20min× 1

98×20min× 2

热水洗

-

-

60× 1

冷水洗

1

1

1

2.5  后处理工艺

TF-468K     1%o.w.f

工艺条件:40℃×20 min

3  结果与讨论

3.1  中浅色低温氧漂前处理效果对比

1  低温漂精练效果对比

 

低温工艺 1

80

TF-179

低温工艺2

80普通精练剂

传统工艺3

100

棉籽壳去除情况

去除干净

未去除干净

去除干净

白度

68.7

58.5

71.6

毛效cm/30min

15.4

6.8

15.6

强力(CN

537.7

536.8

521.1

鲜艳度

鲜艳

鲜艳

染色均匀性

均匀,无层差

均匀,无层差

均匀,无层差

工艺时间

7.5小时

7.5小时

8小时

由表1可见,采用低温工艺2进行前处理,棉籽壳未去除干净,白度、毛效都较差,表明采用普通精练剂做低温前处理是不可行的,达不到加工要求。而采用低温工艺1进行前处理,棉籽壳去除干净,白度和毛效等各项指标都能达到染色加工要求。说明低温练漂剂TF-179具有优异的低温练漂性能,在低温80可以确保双氧水有效分解,使棉织物上的各种杂质可以得到充分的乳化、分散,从而实现低温练漂,达到加工要求。与传统工艺相比,能有效降低前处理温度,从100降到80,大大减少了能耗,且单纱强损有所下降。

3.2  中深色低温免漂前处理效果对比

2  免漂精练及皂洗效果对比

 

低温工艺80TF-128B+皂洗酶TF-166B皂洗

传统工艺100

棉籽壳去除情况

未去除

去除干净

白度

38.2

71.6

亲水性

有一定的亲水性

立即渗透

手感

柔软

粗糙

强力(CN

546.3

521.1

染色深度

红光深1

染色均匀性

均匀,无内外层差

均匀,无内外层差

皂洗后残液颜色

浅黄色

黑灰色

开水泡牢度

泡后水清

泡后水呈灰色

水洗牢度

4

4

干摩牢度

4

4

湿摩牢度

3-4

3-4

工艺时间

5.5小时

9.5小时

由表2可见,采用低温前处理免漂工艺加皂洗酶TF-166B的新工艺与传统工艺相比,染色后染色深度、牢度等各项指标都达到加工要求,且优势明显。具体表现在以下三方面:(1)工艺时间大大缩短,每缸可节省4小时,提高了工作效率。(2)皂洗前后可减少3次水洗,不仅节能、节时、减排,而且节省3缸水,明显降耗。(3)皂洗后残液色浅,可减少污水处理负担。(4)棉纱线强损减少

4   

1对于中浅色,采用新型的低温练漂剂TF-179进行低温80碱氧浴前处理,可确保棉籽壳去除干净,毛效、白度达到染色要求,保证加工品质。不仅降低能耗,且缩短工艺时间,提高工作效率。具有实际应用价值。

2)对于中深色,可以采用低温精练去油剂TF-128B 80进行免漂前处理,处理后直接进行染色,染色后再配套采用皂洗酶TF-166B进行皂洗,这样可以减少前处理后的水洗、中和、除氧、染色后的水洗等工序,大大缩短了工艺时间,真正实现了节能降耗,提高了生产效率,值得推广应用。