低温冷堆前处理工艺的试验和应用9-38
何京仙 王忠珍 青岛凤凰东翔印染有限公司
原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;337-340
【摘要】印染前处理的生产特点是高能耗、高湿度、高温度,如何降低蒸汽用量、改善生产环境是前处理生产的目标和方向。本文阐述了凤凰东翔印染有限公司,低温冷堆前处理工艺的实践应用。
【关键词】节能减排;冷堆;退煮漂;低能耗;低碳
通过重冷堆,轻复漂,甚至不漂,只通过简单的一次水洗,完成前处理退、煮、漂所有加工流程;低碳的处理工艺,大大缩减了蒸汽的用量也节约了人力以及水、电的使用成本,改善了前处理车间湿热的生产环境;低温冷堆前处理,颠覆了传统前处理高温、高碱工艺。在低温下,温和的处理环境,使处理后的织物纤维损伤轻,失重小,更加适合于蜡印产品前后二十三道工序的加工流程。低温前处理是今后前处理必然的发展方向。
1 试验及工艺设定
1.1 试验坯布:
24/24、72×60纯棉梭布
1.2 应用助剂:
蜡染专用冷堆王HL-998系列,
包括HL
1.3 各助剂用量设定
998B的主要作用是精炼、渗透、稳定的综合效果。主要功能是精炼,提高毛效。
根据烟台源明化工提供的参考工艺,暂定工艺为:
HL
HL-998B
HL
H2O2(100%)
堆置10小时
保持HL-998B 、HL
HL
HL |
0 |
30 |
35 |
40 |
45 |
退浆级别 |
2 |
4-5 |
5 |
5-6 |
5-6 |
HL
保持HL
HL-998B对毛效的影响
HL-998B(g/L) |
0 |
10 |
12 |
13 |
15 |
毛效(cm/30min) |
无毛效 |
9.5 |
9.8 |
9.8 |
9.7 |
HL-998B的主要功能是精炼,提高毛效,通过以上实验数据可以看出,该助剂的浓度
保持HL
HL
HL |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
10小时双氧水分解率 |
86.7 |
80 |
76.6 |
76.3 |
75 |
HL
综上,冷堆液的工艺处方最终确定为:
HL
HL-998B
HL
H2O2(100%)
1.4 冷堆时间的设定
双氧水分解浆料大分子链,使浆料溶胀脱落,随时间的延长效果提高。但其双氧水分解结束也就预示着分解浆料的结束,通过化验室测定双氧水的分解率来确定冷堆时间。
布样浸轧冷堆液,测不同时间双氧水分解率(环境温度
冷堆时间 |
双氧水残留量(g/L ) |
分解率(%) |
开始 |
22.3 |
0 |
1小时 |
16.9 |
24.2 |
2小时 |
12.9 |
42.2 |
3小时 |
11.7 |
45.7 |
4小时 |
10.5 |
52.9 |
5小时 |
9.4 |
57.8 |
6小时 |
8.3 |
62.8 |
7小时 |
7.1 |
68.2 |
8小时 |
6 |
73.1 |
9小时 |
5.7 |
74.4 |
10小时 |
5.4 |
75.8 |
12小时 |
5.1 |
77.1 |
14小时 |
5 |
77.6 |
17小时 |
4.8 |
78.5 |
通过实验发现,冷堆12小时后布面双氧水残存量基本稳定不变,故工艺设定堆置时间为12-13小时。
2 大车应用
2.1 冷堆工艺处方
HL
HL-998B
HL
H2O2(100%)
2.2 工艺流程:
烧毛——浸轧冷堆液(二浸二轧)——
2.3 下机效果
毛效 |
9.6 |
退浆 |
5-6级 |
强力 |
453/310 |
白度 |
70.78 |
3 成本分析
经过连续生产计算消耗,冷堆每缸料(
4 总结工艺优缺点
该低温工艺成本较高,目前还处于小批量应用阶段,尚没有规模型性生产应用。但其各方面的优势已经充分显现。强力的低损伤,提高了产品的内在品质,其退浆率高的优越性也提高了产品的外观质量,其低温的处理环境改善了车间的生产环境。更值得提倡的是,其无需汽蒸工艺节能显著,完全符合国家十二五规划倡导的低碳经济,是前处理工艺的发展方向。