低温冷堆前处理工艺的试验和应用9-38

何京仙  王忠珍      青岛凤凰东翔印染有限公司

原载:第九届全国染整前处理学术讨论会论文集;337-340

 

【摘要】印染前处理的生产特点是高能耗、高湿度、高温度,如何降低蒸汽用量、改善生产环境是前处理生产的目标和方向。本文阐述了凤凰东翔印染有限公司,低温冷堆前处理工艺的实践应用。

【关键词】节能减排;冷堆;退煮漂;低能耗;低碳

 

通过重冷堆,轻复漂,甚至不漂,只通过简单的一次水洗,完成前处理退、煮、漂所有加工流程;低碳的处理工艺,大大缩减了蒸汽的用量也节约了人力以及水、电的使用成本,改善了前处理车间湿热的生产环境;低温冷堆前处理,颠覆了传统前处理高温、高碱工艺。在低温下,温和的处理环境,使处理后的织物纤维损伤轻,失重小,更加适合于蜡印产品前后二十三道工序的加工流程。低温前处理是今后前处理必然的发展方向。

1  试验及工艺设定

1.1  试验坯布:

24/2472×60纯棉梭布

1.2  应用助剂:

蜡染专用冷堆王HL-998系列, 包括HL-998AHL-998B HL-998C (烟台源明化工)

1.3  各助剂用量设定

998A的主要作用是退浆、稳定、渗透的综合效果。含有有机复合碱,高PH值。主要功能是退浆。

998B的主要作用是精炼、渗透、稳定的综合效果。主要功能是精炼,提高毛效。

998C的主要作用是分散、稳定、助洗的综合效果。主要功能是提高双氧水的稳定性。

根据烟台源明化工提供的参考工艺,暂定工艺为:

HL-998A       40g/L

HL-998B       15g/L

HL-998C       3g/L

H2O2100%  22g/L

堆置10小时

1.3.1  HL-998A 浓度的设定

保持HL-998B HL-998C用量不变,改变998A的浓度研究其退浆效果。

HL-998A 退浆率的影响

HL-998Ag/L

0

30

35

40

45

退浆级别

2

4-5

5

5-6

5-6

HL-998A的主要功能是退浆效果,通过以上实验数据可以看出,该助剂的浓度40g/L时,退浆效果明显高于35g/L,但继续提高用量对退浆级别没有明显提升作用,所以,工艺用量设定为40g/L

1.3.2   HL-998B浓度的设定

保持HL-998A HL-998C用量不变,改变998B的浓度研究其毛效效果。

HL-998B对毛效的影响

HL-998Bg/L

0

10

12

13

15

毛效(cm/30min

无毛效

9.5

9.8

9.8

9.7

HL-998B的主要功能是精炼,提高毛效,通过以上实验数据可以看出,该助剂的浓度12g/L时,毛效明显高于10g/L,但继续提高用量对毛效没有明显提升作用,所以,工艺用量设定为12g/L

1.3.3   HL-998C 浓度的设定

保持HL-998A HL-998B用量不变,改变998C的浓度研究其双氧水效果。

HL-998C对双氧水稳定性的影响

HL-998Cg/L

0

1

2

3

4

10小时双氧水分解率

86.7

80

76.6

76.3

75

HL-998C的主要功能是提高双氧水的稳定性,通过以上实验数据可以看出,该助剂的浓度变化,对双氧水的分解率影响不大,为安全起见,使用烟台源明化工推荐的用量和双氧水用量。

综上,冷堆液的工艺处方最终确定为:

HL-998A       40g/L

HL-998B       12g/L

HL-998C       3g/L

H2O2100%  22g/L

1.4  冷堆时间的设定

双氧水分解浆料大分子链,使浆料溶胀脱落,随时间的延长效果提高。但其双氧水分解结束也就预示着分解浆料的结束,通过化验室测定双氧水的分解率来确定冷堆时间

布样浸轧冷堆液,测不同时间双氧水分解率(环境温度25

冷堆时间

双氧水残留量(g/L

分解率(%

开始

22.3

0

1小时

16.9

24.2

2小时

12.9

42.2

3小时

11.7

45.7

4小时

10.5

52.9

5小时

9.4

57.8

6小时

8.3

62.8

7小时

7.1

68.2

8小时

6

73.1

9小时

5.7

74.4

10小时

5.4

75.8

12小时

5.1

77.1

14小时

5

77.6

17小时

4.8

78.5

通过实验发现,冷堆12小时后布面双氧水残存量基本稳定不变,故工艺设定堆置时间为12-13小时。

2  大车应用

2.1  冷堆工艺处方

HL-998A       40g/L

HL-998B       12g/L

HL-998C       3g/L

H2O2100%  22g/L

2.2 工艺流程:

烧毛——浸轧冷堆液(二浸二轧)——25摄氏度保温房存放12小时——六格热水洗(从前到后温度依次为 959590858075

2.3 下机效果

毛效

9.6

退浆

5-6

强力

453/310

白度

70.78

3  成本分析

经过连续生产计算消耗,冷堆每缸料(1000L)可以生产5740左右,每缸料价值为890.2元,平均单耗0.155/米;然而,目前公司使用的常规碱氧步法前处理工艺,平均单价仅为0.05-0.06/米,成本增加约0.1/米。但低温处理,蒸汽能耗相应下降,针对24/24普通真蜡品种,低温冷堆前处理工艺较常规的传统碱氧浴工艺,省掉了65min100的汽蒸环节,通过蒸汽流量统计,节约蒸汽0.1109Kg /米,按目前蒸汽价格0.214/Kg计算,可节约蒸汽费用0.024/米。生产的综合成本增加0.076/米。

4  总结工艺优缺点

该低温工艺成本较高,目前还处于小批量应用阶段,尚没有规模型性生产应用。但其各方面的优势已经充分显现。强力的低损伤,提高了产品的内在品质,其退浆率高的优越性也提高了产品的外观质量,其低温的处理环境改善了车间的生产环境。更值得提倡的是,其无需汽蒸工艺节能显著,完全符合国家十二五规划倡导的低碳经济,是前处理工艺的发展方向。