常压等离子体设备在棉织物前处理中的应用yd12103

徐憬.李翠萍.姚登辉.杨立波  中国纺织科学研究院江南分院.浙江绍兴312071

原载:第八届全国染整前处理学术研讨会论文集.2009248-250

 

    【摘要】采用自行研制的常压低温等离子体设备.在不同气氛下对纯棉织物进行前处理.通过大量中试试验.得出既节约成本又节能减排的工艺方案.即等离子体处理烧毛半煮练漂白.试验结果证实。经该等离子体设备处理后.再经后续工序处理.其半成品布毛效、断裂强力和白度等接近常规生产工艺.而煮练碱浓和汽蒸时间均较常规工艺降低三分

    【关键词】前处理;等离子体;常压;低温;棉织物

 

O前言

    等离子体加工工艺属于干态加工.具有加工周期短、清洁、环保的特点[l]

    本院所使用的常压低温等离子体设备是与中科院合作研制的。该设备的基本特征是:以介质阻挡方式实现大面积均匀放电[4-5].可混入不同气体.气体流量可以控制.放电强度也可根据工艺要求调节。此设备为平幅连续式.门幅达到2m.车速可达50mmin。在用其对纯棉织物进行前处理时.通过放电.等离子体中高能粒子对织物表面发生刻蚀作用和化学改性.使棉纤维上浆料和蜡质的连续覆盖状态被氧化和破坏。浆料的分子链被切断.杂质的可溶性提高.易于被去除。

    所以.应用等离子体技术可优化传统的退煮工序.达到节能减排、清洁生产的目的。

1         试验

1.1  试验材料

    织物  14.8tex×14.8tex 378根/10cm×378根/10cm 78g/m2纯棉府绸PVA坯布(绍兴海神印染有限公司)

    助剂:氢氧化钠(化学纯.北京试剂化学公司).精练剂YH21000(上海洪洋化工有限公司).螯合剂FK2425(绍兴中纺化工有限公司).双氧水(广州成畅化工有限公司).稳定剂FK260l(绍兴中纺化工有限公司).合分散剂710(100.苏州联胜化学有限公司).以上均为工业级。

1.2  试验仪器

    常压低温等离子体设备(中样机.自行研制):烧毛机LMH003(江阴市江南纺印机械有限公司):煮漂联合机LH2022(江苏红旗印染机械有限公司):丝光机LM0822340(黄石纺织机械厂)Datacolor Spectraflash SF600X测色光谱仪(美国Datacolor公司)LCK2800型纺织品毛细效应测定仪(山东纺织研究院测控设备开发中心)YG026断裂强力仪(江苏南通三思机电科技有限公司)

1.3  试验方法

1.3.1  工艺流程及处方

  (1)工艺流程

    工艺:原布→等离子体处理→烧毛→半煮练→漂白

    工艺二:原布→等离子体处理→烧毛→煮练→漂白

    工艺三:原布→等离子体处理→烧毛→直接漂白

    工艺四:原布→烧毛→退浆→煮练→漂白(传统工艺)

  (2)工艺条件及处方

烧毛:车速100mmin.一正一反;

等离子体处理:氩气lO L/min.氧气0.6Lmin.车速50m/min

    退浆:烧碱10gL.渗透剂5gL.汽蒸102×40min

    煮练:NaOH 30gL.精练剂YH21000 4g/L.螯合剂FK2425 3gL.汽蒸102×60min

    半煮练:即把煮练的助剂用量和汽蒸问适当减少NaOH 20gL.汽蒸时问40min)

    漂白:H202 3.5gL100%双氧水).精练剂YH21000 2gL.稳定剂FK2601 5g/L.合分散剂710100%)2gL.汽蒸102×45min

1.3.2  测试方法

    毛效:按FZ/T0107l1999《纺织品毛细效应试验方法》测定。

    断裂强力:按GBT3923.1-1997《纺织品织物拉伸性能第l部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》测定。

    白度:用Datacolor Spectraflash SF600X测色光谱仪测定。

2  结果与讨论

    2.1  不同生产工艺处理对织物性能的影响[6]

试验工艺流程均在煮练后取样。工艺三.在直接漂白后取样.检测样品的毛细效应.不同工艺的毛效比较见表l

l 不同工艺流程处理棉织物的毛效

指标

工艺

工艺二

工艺三

工艺四

毛效(cm30min)

11.8

12.8

6.0

12.0

白度

77.1

78.8

61.7

76.5

强力

(N5cm)

经向

279.5

273.3

288.8

258

纬向

209.9

205.2

216.9

194

注:原布经向强力310.6N5cm.纬向强力233.2N5cm

由表l可见.工艺一、二、四的毛效和白度差不多.即织物经工艺一、二处理后.已完全达到纺织品后道工序的要求.且省略了退浆工序。这是因为织物上的PVA浆料经氩气和氧气低温常压等离子体处理后.聚乙烯醇分子链不同程度地断裂:棉纤维上蜡质连续覆盖状态被破坏.形成含-OH-COOH等水溶性基团的物质.织物润湿性提高。利用等离子体以上特性可改进传统工艺.即织物先经等离子体处理和烧毛后.直接进入煮练.以替代传统的退浆工序。工艺三的毛效和白度较差.达不到质量要求.说明等离子体处理纯棉织物还不能完全替代退浆及煮练。而织物经等离子体处理和烧毛后进行半煮练.则可以达到要求.即工艺一比较理想。应用低温常压等离子体处理工艺.棉纤维的损伤比工厂传统工艺要小。这是因为棉纤维经氩.氧低温常压等离子体的高能粒子撞击后.尽管棉纤维上个别部位连接的β-D-葡萄糖剩基上的l.4-甙键被击断.但平均聚合度(DP)下降很小.而且低温常压等离子体处理仅在纤维表面10µm深度内发生作用。加之纤维表面有浆料和其它杂质.所以对纤维损伤不大。表l表明.工艺一、二和三的经纬向强力都大于工艺四。

2.2  最佳工艺和工厂传统工艺实际成本比较

通过大量试验.确定工艺一为最佳工艺.它与工厂常规工艺的具体参数比较见表2

2等离子体处理与常规工艺参数

 

退浆碱浓度(gL)

退浆汽蒸时间/min

退浆用水(tm)

煮练碱浓度g/L

汽蒸时问/min

常规工艺

10

40

0.23

30

60

等离子体处理工艺

0

0

0

20

40

与常规工艺相比.等离子体处理工艺成本较低.如下所示:

(1)    节省碱剂用量

28%浓度的液碱价格0.75元/kg.带液率为90%计.每万米布节省碱的成本为:

78gm2×1.6(幅宽)×10-3x10000x(10+30-20)÷28×90×0.75×10-3 = 60  

(2)    节省蒸汽消耗量

每万米布常规工艺用汽量.退浆4t.煮练6t;而等离子体处理最佳工艺用汽量为4t。每吨汽按150元计.则每万米布节省蒸汽900元。

(3)    节省水用量并减少排放

每万米布等离子体处理节省退浆用水23t。按每吨水(含污水处理费用)3元计.则每万米布节省69元。

(4)    增加的等离子体处理加工成本

等离子体设备用负荷为80kW.退浆机用电负荷为30kW.每万米增加的耗电费用为:

(80-30)kWh×0.75元/kWh÷60mmin×60min×10000m=104

用等离子体处理工艺.每万米节约加工成本为:

 (60+900+69)-104=925()

此外.应用等离子体技术.能减少碱用量.降低污水COD.具有明显的环境效益。

3         结论

(1)纯棉织物应用等离子体处理工艺.对工厂的传统前处理方法进行改进.完全能达到实际生产的要求.半成品的各项指标与工厂常规工艺产品接近。等离子体技术处理纯棉织物的最佳工艺是:原布等离子体设备处理一烧毛半煮练漂白。

(2)在纯棉织物前处理中应用等离子体技术连续生产.可降低工厂生产成本.节能环保.提升经济效益。

参考文献:

[1]Hsieh Y,Debra A,Meiping Wu,Solvent and glowdischarge induced surface wetting and  morphological  changes  of polyethylene terephthalate(PET)[J]J App1 Polym Sci.1989381719-1937

[2] Jahagirdar C JVeakatarkrishnnan SAntisoiling of polyester(PET)by a novel method of P1asma treatments  and  its  evalution  by colormeasurement [J]J Alpl Polym Sci.41;117-128

[3] Lawton E L,Adhesion imp rovement of tirecord induced by gas P lasma[J]J Appl Polym Sci197418;1557-1574

[4]陈杰瑢,低温等离子体化学及其应用[M]北京,科学出版社,2001

[5]裴晋昌,低温等离子体物理化学基础及其应用()[J]印染,200531(13)41-44

[6]宋心远,沈煜如.新型染整技术[M]北京,中国纺织出版社,199920-30